Un Corte de columna Con el reloj corriendo, |
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En 1991 la línea 1 del Metro en Monterrey comenzó a funcionar con 18 km de vías. La ruta ahora cuenta con 19 estaciones y conecta al oriente con el norponiente de la norteña ciudad mediante un sistema de Metro elevado. Seguido a esto la primera sección de la línea 2 se inauguró en 1994, con una longitud inicial de 4.5 kilómetros subterráneos corriendo de norte a sur, hacia el centro de la ciudad y con 6 estaciones. Con una capacidad inicial de 7, 200 pasajeros por hora por dirección, la línea 1 rápidamente se convirtió en uno de los principales medios de transporte de la ciudad. Con la adición de la línea 2 el sistema transporta 15,500 pasajeros por hora por dirección. El Metro fue diseñado con miras de expansión para satisfacer las necesidades de transporte de la creciente metrópoli de Monterrey. Como parte del trabajo de extensión, el contratista general Grupo Garza Ponce contrató a la empresa ADRA Tecnología en Servicios SA de CV para ayudarlo a resolver un problema único ya que es una empresa miembro de la Concrete Sawing & Drilling Association, especializada en el corte y perforación diamantada. Con el estudio del caso, se descubrió que durante la construcción de una de las columnas principales del Metro se cometió un error en la calidad del concreto en el último colado de la columna. El desarrollo del trabajo El proyecto realizado por ADRA consistió en cortar los últimos 4 metros de la columna de 2 metros de diámetro aproximadamente a 8 metros de altura para poder reemplazar el concreto existente con uno de mejor calidad. El trabajo se programó para realizarlo en la noche restringiendo el tiempo de ejecución a una sola noche. La columna se localiza entre dos de las principales avenidas de Monterrey: la avenida Universidad y la avenida Nogalar, por lo que se cerró un carril de circulación con todas las precauciones necesarias para las maniobras. Cabe decir que para este trabajo, existen diferentes técnicas de demolición. Entre ellas se puede mencionar: I) Técnicas de presión. Que pueden ser:a. Por mecanismos de impacto como demoliciones manuales con cincel y martillo, rompedores neumáticos, masa suspendida. En la tabla 1 es una comparación entre los métodos tradicionales contra el corte diamantado.
Debido a las dimensiones de la pieza de concreto que era necesario retirar y la altura de la maniobra, se utilizaron dos grúas, una de 40 toneladas y otra de 160 toneladas. El primer trabajo que realizó ADRA fue el de perforar la columna con una broca de 2 ½” a todo lo largo para insertar una varilla de 1 ½” para facilitar las maniobras de izaje de la pieza una vez cortada. Para ello se colocó una canastilla en la grúa de 40 toneladas que llevó al sitio de trabajo a 2 operadores con su equipo de protección contra caídas junto con el equipo de perforación, brocas y extensiones así como 2 tambores de 200 litros de agua con una bomba sumergible de 0.5 HP para enfriar la perforación el concreto. La energía era suministrada por una planta eléctrica en la base de la columna. El equipo de corte fue colocado sobre la columna en su base inferior. Se fijaron las poleas de dirección en la zona del corte adicionando un tubo de acero de 3 metros de largo para poder tener el ángulo adecuado de corte. Todas estas maniobras se realizaron con la grúa de 40 toneladas, haciendo lenta la maniobra ya que en ocasiones había que cambiar la grúa de posición para llegar a algún sitio especifico, en la canastilla seguían los tambores con agua que ahora enfriaban el hilo diamantado mientras realizaba el corte de la columna, los cuales había que recargar conforme se agotaba el agua. Cabe decir que se contaba con 4 tambores adicionales de 200 litros cada uno sobre una camioneta la cual recorría varios kilómetros para rellenarlos y poder suministrar el agua. Además, se contaba con torres de iluminación para alumbrar el sitio de trabajo. Aunado a lo complicado del trabajo, al lado de la columna se encontraba la cimbra metálica del cabezal lo que nos disminuía el espacio de trabajo y no daba margen para ningún error para evitar dañarla. Conforme el corte avanzaba se colocaban cuñas hechas con placa de acero para evitar movimientos en la columna así como ajustar las poleas para evitar que se salga el hilo. Una vez que se llegó a la mitad del corte de la columna la grúa de 160 toneladas se encargó de sujetar la pieza hasta que el corte estuviera terminado, esta maniobra tomó como 4 horas. El trabajo inició con la barrenación aproximadamente a las 8 pm y el corte se completó a las 6 am de la mañana siguiente para cortar la columna tomó aproximadamente 5 horas, una vez removida la pieza se colocó sobre un lowboy que la transportó a la zona donde desechaban el escombro donde ya lo esperaba otra grúa para bajar la pieza. La pieza tenía un refuerzo de 92 varillas de 1 1/2” lo que hizo el corte mas lento ya que siempre se estuvo cortando acero.
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